2020年,中州鋁業(yè)第二氧化鋁廠拜耳法實產(chǎn)同比增長1.8%,創(chuàng)歷史新高。2020年以來,面對嚴峻的生產(chǎn)經(jīng)營形勢,該廠干部員工直面困難、快速反應,緊緊扭住成本的“牛鼻子”,堅持全廠“一盤棋”,多方著手,步調(diào)一致,發(fā)揮聰明才智,齊抓共管,和每一分鐘爭產(chǎn)量,和每一分錢較得失,深挖流程潛力,不斷提高產(chǎn)量。
該廠集中精力對分解葉濾系統(tǒng)進行集中治理,有效降低電耗和員工工作量;石灰乳用量降低了64.5m3班,月均節(jié)約石灰1344噸,減少氧化鋁損失580噸;投用零線作為低鈉產(chǎn)品的生產(chǎn)線,為非鋁產(chǎn)品提產(chǎn)、占據(jù)市場份額提供了有力保障。在蒸發(fā)系統(tǒng)方面,克服困難,逐步理順低溫改造后堿調(diào)流程不匹配的問題,通過堿調(diào)流程的分步優(yōu)化改造,堿液外送流程逐步合理化。
在礦石質(zhì)量下降、種類增多的不利局面下,該廠黨委帶領全體黨員干部想方設法優(yōu)化用礦戰(zhàn)略,完善外礦的使用比例,拜耳法系統(tǒng)應對不同外礦變化適應能力不斷提升,幾內(nèi)亞礦月使用量達到歷史最高水平,流程持續(xù)保持高質(zhì)量運行。
低溫拜耳法氧化鋁廠普遍存在流程有機物積累導致流程通過困難、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定的技術難題。2020年,在公司黨委的支持下,該廠黨委組織專業(yè)技術人員與相關兄弟單位技術人員成立攻關組,對有機物脫除技術進行全力攻關。在強化板框排鹽、加片堿析鹽、葉濾脫除有機物的基礎上,開發(fā)了強、母液深分工藝,將精液TOC濃度穩(wěn)定在較低水平,保證了拜耳法流程的高產(chǎn)高效運行。為此,“低溫拜耳法有機物高效脫除與經(jīng)濟運行技術的研究與應用”項目整體技術經(jīng)過中國有色金屬工業(yè)協(xié)會科學技術部組織的專家進行認定后,達到國際水平,并獲得2020年度中國有色金屬工業(yè)科學技術獎二等獎。