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利用新技術(shù)改造傳統(tǒng)的鉛冶煉行業(yè)
河南有色金屬網(wǎng)站 www.duogouba.com 時間:2004-01-01 00:00 來源:
摘要:氧化底吹爐熔煉--鼓風(fēng)爐還原新技術(shù)的應(yīng)用,解決了鉛冶煉的環(huán)境污染問題。該工藝流程簡單,投資省,自動化高,是我國煉鉛行業(yè)技術(shù)改造的最佳工藝選擇。
關(guān)鍵詞:氧氣底吹爐熔煉--鼓風(fēng)爐還原  鉛冶煉  環(huán)保
⒈前言
    目前,我國鉛冶煉廠主要采用傳統(tǒng)的燒結(jié)--鼓風(fēng)爐煉鉛方法,此方法在國內(nèi)外的粗鉛生產(chǎn)中,仍占有主要的地位。從上世紀(jì)70年代開始,我國就著手對燒結(jié)--鼓風(fēng)爐鉛廠進行技術(shù)改造,改造主要目的是解決燒結(jié)機煙氣制酸和提高設(shè)備的裝備水平:如燒結(jié)機采用了鋼性滑道、柔性傳動、返煙風(fēng)機,鼓風(fēng)爐實現(xiàn)了熱風(fēng)熔煉和連續(xù)放液工藝;近年來燒結(jié)機煙氣又實現(xiàn)了非穩(wěn)態(tài)制酸或托普索制酸工藝,取得了一定的效果,但是尚不能真正解決全系統(tǒng)的污染問題。隨著國家日益重視環(huán)境保護,傳統(tǒng)煉鉛方法由于對環(huán)境污染比較嚴(yán)重而面臨著生存的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
    近30年來,世界上不少國家致力于煉鉛新工藝的研究開發(fā),并先后實現(xiàn)了工業(yè)化生產(chǎn):如Kivcet法、PSL法、Kaido法以及氧氣頂吹噴槍浸沒熔煉法。其中有些方法已經(jīng)過多年的生產(chǎn)工藝日趨成熟,有些方法還處于發(fā)展之中,這些方法的共同特點是:流程短,煙氣SO2濃度高,與傳統(tǒng)技術(shù)相比,易于實現(xiàn)SO2的回收利用和解決生產(chǎn)區(qū)的勞動衛(wèi)生條件。以上工藝的應(yīng)用解決了煉鉛行業(yè)的污染問題,推動了鉛冶煉的發(fā)展。由于知識產(chǎn)權(quán)保護,引進技術(shù)需要巨額的技術(shù)轉(zhuǎn)讓費用,同時建設(shè)投資很高,鉛行業(yè)不可能全部使用引進技術(shù),這制約了中小鉛企業(yè)的發(fā)展。所以必須研究開發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的新技術(shù)。我國自80年代工開始進行鉛冶煉新工藝的研究開發(fā),至1998年半工業(yè)性實驗完成,并通過了有色金屬總公司組織的成果鑒定,專家一致認為該工藝技術(shù)先進、過程順利、環(huán)保效果明顯。
⒉氧氣底吹熔煉--鼓風(fēng)爐還原煉鉛法
    2002年8月,河南豫光金鉛股份有限公司鉛冶煉煙氣(塵)綜合治理項目示范工程建成并一次投產(chǎn)成功,該項目采用了氧氣底吹熔煉-鼓風(fēng)爐還原煉鉛新工藝。
    氧氣底吹熔煉--鼓風(fēng)爐還原煉鉛新工藝是我國自主開發(fā)的煉鉛新技術(shù),具有自主知識產(chǎn)權(quán)。其核心是將氧化和還原分別在不同的熔煉中反應(yīng)。該工藝能很好地解決鉛冶煉煙氣SO2制酸和鉛煙塵的污染問題,具有工藝流程簡單、環(huán)境好,能實現(xiàn)清潔生產(chǎn)的特點。
⒉1反應(yīng)機理和工藝過程
    鉛精礦的氧化熔煉在密閉水平回轉(zhuǎn)式熔燒爐中進行。鉛精礦、鉛煙灰、熔劑及少量的粉煤(精礦含硫比較低時)經(jīng)計量、配料、制粒后,由爐子上方的加料口加入爐內(nèi),工業(yè)氧氣從爐子的底部經(jīng)氧槍噴入熔池。氧氣進入溶池后,首先和鉛液反應(yīng)生產(chǎn)氧化鉛(PbO),其中一部分氧化鉛在激烈的攪拌狀態(tài)下和熔池中的硫化鉛(PbS)進行交互反應(yīng)生成一次粗鉛、氧化鉛和二氧化硫,所產(chǎn)生的一次粗鉛與鉛氧化渣沉淀分離后,粗鉛由虹吸道直接放出,鉛氧化渣經(jīng)鑄渣機鑄塊后,送鼓風(fēng)爐進行還原熔煉,產(chǎn)生二次粗鉛。底吹爐熔煉產(chǎn)生的SO2經(jīng)余熱鍋爐降溫和電收塵器后送硫酸車間進行制酸。
⒉2技術(shù)指標(biāo)分析
    氧氣底吹熔煉一次沉鉛率與鉛精礦品位、熔煉制度有關(guān):鉛精礦的品位越高,一次粗鉛的產(chǎn)出率越高。同時在熔煉過程中氧氣與物料的比例應(yīng)合理控制,才能控制好熔煉制度。為適應(yīng)下一步鼓風(fēng)爐生產(chǎn)需要,鉛氧化渣含鉛應(yīng)控制在40%左右,相應(yīng)的一次粗鉛的產(chǎn)出率一般控制在30%-40%左右。由于使用工業(yè)純氧進行氧化熔煉,物料中的硫燃燒比較充分,一次粗鉛中含S≤0.2%,鉛氧化渣含S≤0.6%??刂坪醚趿媳龋m當(dāng)降低氧化熔煉溫度,使氧化熔煉的溫度控制在950-1150℃范圍內(nèi),可以控制熔煉過程中產(chǎn)生的煙塵率在15%以下,從而提高底吹爐的生產(chǎn)效率。
    鉛氧化渣和燒結(jié)聲相比,鉛氧化渣比較致密,孔隙率比燒結(jié)塊低,同時鉛氧化渣是熟料,其在鼓風(fēng)爐還原熔煉過程中熔化速度較燒結(jié)塊要快,從而增加了鼓風(fēng)爐還原熔煉的難度。因而鉛氧化渣還原熔煉時,可以利用椅型鼓風(fēng)爐進行還原熔煉。利用普通鉛鼓風(fēng)爐進行鉛氧化渣還原溶煉時,必須對渣型進行調(diào)整、適當(dāng)控制單位時間內(nèi)鉛氧化渣的處理量、適當(dāng)提高焦率以便控制鼓風(fēng)爐還原熔煉的指標(biāo)。通過技術(shù)條件的完善,鼓風(fēng)爐冶煉鉛氧化渣,可以控制棄渣含Pb≤4%。雖然新工藝較傳統(tǒng)工藝渣含鉛高1%-1.5%,但由于新工藝中鼓風(fēng)爐渣量僅為傳統(tǒng)工藝渣量的50%-60%,所以鉛在棄渣中的損失不會增加。#p#分頁標(biāo)題#e#
⒉3生產(chǎn)主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)
    (1)原料含鉛                      56%-60%
    (2)氧氣底吹爐沉鉛率              30%-40%
    (3)氧料比               &nb
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